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石油焦回转窑生产冷却机返料设计情况
石油焦在回转窑经过煅烧后,物料从冷却机筒体高端加入,由于筒体倾斜安装,筒体回转时物料沿筒体圆周翻滚同时沿轴向移动。喷入冷却水后将物料从1100℃冷却到65℃左右,冷却的物料从筒体低端排除,产生的蒸汽及粉尘通过旋风除尘器排入燃烧室焚烧。回转窑冷却机用于冷却炭素煅烧回转窑作的物料,返料现象是指冷却机的部分物料从进料端返出落到地面的现象。回转窑设计产能为24t/h台,2台回转窑于2010年投入运行,投产初期尽管产量未达到最大设计产能,但回转窑冷却机频繁出现返料现象,冷却机窑尾罩密封处大量漏料,严重时每天泄漏2t以上。
原因分析:
1、冷却机窑尾密封性能差。冷却机窑尾罩密封采用石棉,由于气密性差且石棉容易脱落,导致窑尾处漏风严重,使冷却机内的负压不足而无法全部将粉尘和冷却时产生的蒸汽排出,粉料随蒸汽在冷却机窑尾罩缝隙中大量漏料,当回转窑要达到满负荷生产时漏料现象更加严重。
2、冷却机除尘器风机风量不足。实际生产中回转窑产量在20t/h,冷却机除尘峋调至最大时(60000m3/h),冷却机窑头(出料口)负压仅-50Pa,冷却机窑尾负压0~30Pa,而窑头的负压一般在-20Pa左右。回转窑正常生产时冷却机进料口的压差(冷却机窑尾负压与回转窑窑头处负压之差)≤0时,冷却机不会出现返料现象,但在实际生产中,冷却机进料口经常处在正压差状态,蒸汽和粉尘在正压作用下无法及时排出,也可以认为除尘风量无法满足要求,这也是冷却机出现返料的主要原因。
解决办法:
1、提高冷却机窑尾密封性能。回转窑冷却机窑尾设计之初主要是用石棉绳的密闭性差,造成窑尾负压减小,返料现象无法避免。更换一套石墨密封装置,装置为迷宫密封加石墨密封,工作原理是流体经变曲的通道产生阻力,使泄漏量减少,穿过迷宫的少量流体被石墨密封阻滞,达到密封目的。该装置结构简单,没有接触面,不存在磨损问题,不受筒体窜动的影响,再加上石墨密封性能良好,对筒体的热膨胀及窜动的影响,再加上石墨密封性能良好,对筒体的热膨胀及窜动有比较好的适应性且容易更换和维修,使用周期大为延长。
2、改进除尘器。根据测算,回转窑冷却机用除尘器,风处理量至少为100000m3/h。因此,改进除尘器,加大除尘器的风处理量。
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